节支百万是怎样做到的

铁路一线   2017-06-29 11:22:48  0浏览 作者:

6月16日,安康机务段检测组自制的“受电弓维修检测平台”成功完成了第35台故障受电弓的维修检测任务,自平台投入使用以来累计节约成本105万元。

“电力机车靠受电弓从接触网取电。以前由于没有维修检测平台,故障受电弓要拆卸下车,用汽车运到宝鸡的大修厂进行修理。受电弓回段后要先吊装上车,再用机车试验检测,不合格的话还要再下车处理。有时一台故障受电弓维修要反复好几次,费时费力费成本,大家都苦恼不已。”54岁的检测组工长夏剑峰感慨地说。

早在2015年1月,班组成立了QC攻关组。夏剑峰作为QC小组的组长,按照该段培养人才、稳定队伍、破解难题及提升管理水平的QC攻关理念,将研发受电弓检测试验平台作为新的攻关课题。

“我们最初只考虑到受电弓的检测需求,电路设计为110伏直流电源,安放地点选在检测站内部,检测对象也只有主力机型一种。”该班组QC攻关组成员马军说。

他们网上查、书上学、找资料,模拟受电弓的工作状态,又综合其他班组的维修需求,找来钢板、瓷瓶及稳压管、电感、电磁阀等器件,经过反复研制试验,制作出交流、直流转换,弓型转换,电动、手动转换等控制模板,可以满足220伏交流电路维修及3种受电弓的维修检测要求,并预留新型受电弓检测接口,还把试验台搬到小修库的一个空地,实现成果共享。

“当时大家都满怀期待,但打开控制开关后,只听到调压阀的漏风声,不见受电弓升起来。”负责绘制图纸的QC攻关组成员耿希伟回忆起首次试验场景时仍有些沮丧。

经过检查分析,原来是压缩机风源压力过高且波动过大,造成精密调压阀膜板破损所致。他们在风路系统又串接了一个调压阀进行降压和稳压,并加装了油水分离器,保证风源干燥清洁,一举解决了问题。

“一台故障受电弓的维修成本至少要3万元。这个维修检测平台自2015年7月通过专家组评审投入运用以来,已经成功修复了35台受电弓,节约成本在105万元左右。”夏工长自豪地说。

检测组9名成员在夏剑峰的带领下,先后成功研发了13个创新项目,获得了40余个奖项,连续8年摘得“全国质量信得过班组”桂冠,被大家称为“国优班组”。

评论
    loading...