潜心研究结硕果——记“全成都铁路局党内优质品牌”、重庆机务段“郑世华铅酸蓄电池养护法”

铁路一线   2016-07-19 09:10:15  0浏览 作者:48节

本报记者付世坤 通讯员刘作瑜

重庆机务段检修车间职工郑世华经过多年潜心研究总结的“铅酸蓄电池养护法”,有效延长了蓄电池的使用寿命,年均为单位节支近百万元。该方法日前被授予“全局党内优质品牌”荣誉称号。

2000年,在内燃、电力机车上,铅酸蓄电池开始取代碱性蓄电池。铅酸蓄电池是商家推出的“三年免维护电池”,但由于重庆地区气候炎热,常年多雾潮湿,加之每台机车蓄电池使用频率差异,部分机车在接近报废期时常出现蓄电池亏电、鼓包等质量问题,导致被迫就地请求救援。

机车蓄电池质量不稳,导致年均7至10次机车途中“罢工”,成为长期困扰蓄电池生产厂家和重庆机务段的一大难题。刚刚担任蓄电池班组工长的郑世华也着急不安,当面对1台车48节价值2万多元的蓄电池组集体报废时,更是心痛不已。

2003年底,重庆机务段决定对此进行技术攻关,并在全段大力开展岗位创建党内技术品牌活动。党员郑世华把破解蓄电池质量问题和延长蓄电池使用寿命,定为创建目标开展技术攻关。

起初,他整天“扎”在书堆里,查阅了大量关于铅酸蓄电池的书籍。可当时铅酸蓄电池还处于发展初级阶段,资料并不完善,这一次探索很快就结束了。

郑世华不甘心,决定从头再来。他结合自己多年从事机车蓄电池维护工作的经验,从铅酸蓄电池的结构原理及物理、化学性能入手,不断对蓄电池进行充放电试验。最终他发现,铅酸蓄电池实质上是氧气和铅反应产生氧化铅,再与硫酸反应产生硫酸铅和水,进而再转换为铅和硫酸,只不过是把加水周期延长了,并不像商家所说的真正意义上的“免维护”。

找到蓄电池亏电的真正原因后,郑世华找回所有的报废电池,对其逐一进行检测,最终选出了5组容量、电压相当的蓄电池进行探索实践,坚持对蓄电池各项参数进行收集、跟踪、分析和整理。在对大量数据进行反复对比试验后,他摸索总结出了包括新蓄电池首次上车前的维护方法、运用机车蓄电池的维护保养工作、辅修蓄电池的维护方法、中小修蓄电池的维护方法、落换蓄电池的处理方法等一整套铅酸蓄电池养护方法。

实践证明,这套方法可以将铅酸蓄电池的使用寿命延长一倍以上,并能有效提高机车蓄电池的可靠性,大幅降低机车蓄电池的检修成本和更新成本,年均节省近百万元,并在2010年至2012年连续三年实现全段直流电力机车蓄电池无质量问题。

2012年9月,这套方法被重庆机务段命名为“郑世华铅酸蓄电池养护法”,并成为该段打造的段级“党内优质品牌”。“仅从6年前批量使用和谐型机车算起,我们就再没有买过一组蓄电池(48节)。全段300多台机车,如按原先办法使用,就得集中更换300组蓄电池。”重庆机务段相关负责人介绍说。与蓄电池相处20余年的郑世华,也因此在2014年、2015年先后荣获路局“劳动模范”、全路“火车头奖章”等荣誉。

如今,郑世华已成为重庆机务段家喻户晓的“创效能手”。他发明的“捆绑式编织改为链式编织”抱轴毛线编织新方法,解决了一直困扰重庆机务段抱轴毛线吸油、给油不畅造成的抱轴发热问题;参与HXD1C型机车主变压器油的补、放油工装制作,大大降低了职工的劳动强度,使补放变压器油更加方便、快捷……

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